垂詢電話:15369173235
所改造選煤廠原有四臺KM-250/1600型快速隔膜壓濾機,通過配置的OMRON的CPM2A系列可編程控制器實現壓濾機運行的自動控制。2011年該廠在煤泥水平衡自動化改造過程中,通過施耐德昆騰系列PLC與現場隨機柜PLC的通訊,實現壓濾系統的聯機自動化控制。作為壓濾機工作的重要環節,入料壓榨效果的好壞是決定產品質量優劣的重要因素。該廠壓濾機原設計通過監測入料壓力來判斷停泵時間,存在問題較多,無法正常使用;后來采用手動控制入料方式,由操作員根據濾液的多少,結合現場生產經驗,判斷入料壓榨是否充分,從而確定是否需要停泵。
但手動控制入料時所需人力資源多,人為因素較多,控制效果不理想。壓濾機入料期間需要操作人員時刻注意入料情況,且現場所需人員較多;同時,受井下采面的影響,煤泥水濃度變化較大,加之不同操作人員的操作習慣存在差異,易造成入料時間誤差大,煤泥產品質量不穩定,主要是產品水分變化大;此外,手動入料控制無法根據煤泥水濃度自動調節入料時間,易出現入料不足或入料時間過長的現象,導致濾餅水分較大、不易卸料,或濾板中間孔被堵塞,進而使濾布和濾板損壞,無法持續生產。為此,采用基于微小流量監測單元的控制方式對壓濾機入料進行控制,以提高設備運行的穩定性,降低煤泥產品水分。
1 方案設計
針對壓濾機入料控制中存在的問題,從兩方面考慮解決方案:放棄通過壓力檢測來采集壓濾機入料信息,尋找能夠更好的體現壓濾機入料情況的參數,并對其進行檢測;選擇靈敏度高、耐用的檢測設備,實現所選參數的實時檢測。
1.1 監測參數的確定
在壓濾機入料過程中,入料泵將煤漿從尾板的給料孔給入濾室,煤漿借助入料泵的給料壓力進行固液分離,并在濾布的作用下于濾室內逐漸形成濾餅。壓濾初期,煤漿在濾室內形成的濾餅較薄,濾餅產生的阻力較小,入料流量較大;隨著濾餅厚度的增加,其阻力加大,壓濾速度下降,入料流量逐漸減小;隨著入料時間的增加,入料流量變化的幅度減少,在入料泵流量和揚程選擇合理的情況下,入料流量會在一個微小值上保持平衡,這時壓濾過程結束。通過對壓濾機入料情況分析可以看出,入料流量和壓力在壓榨過程中都能體現出入料的實際情況。因此,可以通過監測入料壓力或入料流量來確定停泵時間。
監測入料壓力時需要安裝相關的壓力檢測儀表。當入料管路內壓力達到設定值時,從檢測儀表指針(連同觸頭)與上限觸頭接觸的瞬間開始計時,PLC控制系統對計時時間與設定時間進行對比,計時時間達到設定值時電路斷開,達到自動停泵的目的。但這種控制方式存在兩個問題:入料泵啟停時使管道內瞬間產生“水錘效應”,易損壞電接點隔膜壓力表的隔膜,進而無法及時停泵而損壞濾板、濾布;同時,入料壓榨過程中壓力達到入料臨界值后,估算延遲時間不易掌控,無法及時根據入料濃度進行有效調節。
入料流量經壓濾初期的急劇增加后,隨濾餅阻力的加大而緩慢減小,可通過監測某一微小流量臨界值來控制入料時間,同時也可通過設定微小流量臨界值來調節煤泥產品水分。實現這種控制的前提條件是入料泵的參數選擇合理,避免因壓力過大而損壞板濾。因此,選擇流量監測的控制方式更穩定、更靈活。
1.2 流量監測設備選型
現有的流量監測設備主要分為管道式和外夾式兩種,其中管道式流量計多為電磁式,易受外界磁場干擾,且存在壓力損失,精度較低;外夾式流量計多為多普勒超聲波式,不受外界磁場干擾,無壓力損失,精度和靈敏度高,且無需改動原管路,安裝方便。依據現場生產實際需要,選用西門子FUS1010外夾式超聲波流量計對壓濾機入料流量進行監測。
超聲波流量計由表頭和一對傳感器組成,傳感器由定位底座、傳感器芯組成。超聲波穿過液體時,液體對傳輸時間產生微小影響,而傳輸時間與液體流速成正比,據此可計算出液體的流量大小。
本文源自http://www.ziy800.com/news/121.html,轉載請注明出處。
(責任編輯:壓濾機專用入料泵http://www.ziy800.com)
聯系人:李經理 15369173235
電話/傳真:0311-89285493
郵箱:2219621880@qq.com
網址:http://www.ziy800.com
地址:河北省石家莊市裕華區南二環東路128號眾美綠都2-1號商業樓0107號
版權所有:石家莊第一水泵廠有限公司